检修措施及安全技术措施:
根据《煤矿安全规程》第413条规定:“对使用中的斜井人车防坠器,应每班进行一次手动落闸试验,每月进行一次静止松绳落闸试验,每年进行一次重载全速脱钩试验。防坠器的各个连接和传动部分,必须经常处于灵活状态。”为确保双庙斜井人车在2007年度正常运行,在2007年春节期间必须对双庙暗付斜井上下段斜井人车进行年度防坠试验,确定完全符合各项标准后,方可继续使用。
一、 试验前的准备工作
1、 备齐各种常用工具,如:绳扣、U型卡
2、 上述检查后,搬动手柄使插爪落下实现人车制动,使钢丝绳松弛,继续检查,主拉杆在挡块装置孔内是否润滑良好、移动灵活,手动机构、闭锁装置是否灵活可靠。
二、 试验方法及合格标准:
1、 静止手动落闸及松绳试验:
(1)、静止手动落闸试验:将人车下至斜巷坡道试验段上,人车处于静止状态时,搬动手搬把,观察插爪提否同时或顺序落闸。
(2)、松绳试验:将人车下至斜巷坡道试验段上,人车处于静止状态后,用钢丝绳套或链环将头车车体固定在钢轨上,把钩工给车房发出下放信号,使提升钢丝绳松弛,插爪落下,然后进行检查。
合格标准:插爪落下迅速,没有滞缓现象,撞块距离符合头车30mm,尾车35mm。
2、 空载全速脱钩试验:
将人车提到抓捕地点上方一定距离,其距离St应满足人车下行达到全速所需的距离:
St=V2/2g(sinα-ωcosα)
式中:V为人车正常运行速度
g为重力加速度
α为斜井倾角
ω为车轮滚动阻力系数(ω=0.02)
则St=3.42/2×9.8(sin250-0.02cos250)
=1.5米
考虑到绞车加速度时的延时,St取15米,此时打开制动装置,插爪下落,提升钢丝绳放松,摘开钩头,在主拉杆和钩头间加装好脱扣器,并在脱扣器的锁板上拴好脱扣钢丝绳,另一端固定在钢轨上,此时不留余绳,再用另一条细钢丝绳一端固定在速度闭锁器的楔块上,留余绳长度为15米,另一端也固定在钢轨上。上述准备工作进行完毕后,由现场维护工仔细检查无误后,通知试验指挥人与车房联系动车,人车郰脱钩下放,当人车行至15米时,控制速度闭锁器的楔块被抽出,开动机构动作,人车制动。
合格标准:开动机构灵活可靠,空行距离St0应符合下式计算值,按空行时间0.27秒算:
St0=U0×T0+0.5g(sinα-ωcosα)t2
=4×0.27+0.5×9.81(sin250-0.02cos250)×0.272
=1.25米
缓冲距离应大于下式计算值:
Sx=[V+g(sinα-ωcosα)t]2/6g=0.3米
3、 重载脱钩试验
在空载脱钩试验后,按照乘人重量及数量,把装好的沙袋(每袋70公斤)放在车里,将列车提至试验地点,进行脱钩试验,其方法和空载全速脱钩试验相同。
合格标准:开动机构灵活可靠,缓冲距离Sx应大于下式计算值:
Sx=[V+g(sinα-ωcosα)t]2/2g
=0.9米
空行程距离应符合空载全速脱钩时间的计算值1.25倍。
三、 安全措施:
1、 全过程由专人统一指挥,协调一致;
2、 机电科、安检科各派专人现场监督指导;
3、 用于试验的油丝绳,必须选用无断丝、无锈蚀、安全系数满足要求的新绳;
4、 斜巷上下变坡点均设警戒人员,保证15米内不准进人,以防坠物伤人;
5、 底弯道处必须设置缓冲装置,如木垛或锯沫袋等;
6、 要求所有参与试验人员认真贯彻此措施,熟知试验程序;
7、 要求绞车司机、监护司机、把钩工各负其责,精力集中,按规定信号开车、联系,其余人员不得擅自开车、动车;
8、 试验由专人做好记录,根据试验结果写出试验报告,报总工审阅签字,存档备查,并报公司备案;
9、 经试验不合格人车应立即停止使用;
10、 合格人车,也应对该车进行全面检查,如有问题,必须处理后再运行;
11、 试验完毕后,全面清理试验场地的一切试验设施,并整修轨道线路;
12、 未尽事宜严格按《煤矿安全规程》规定及审批意见执行。
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